潍坊航盛机械制造有限公司
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双轴加湿机在钒钛厂的适用性改造技术
某钒钛厂原料工艺加湿走廊原为双轴加湿机,底盘长度7400mm。考虑到螺旋轴的强度,在螺旋轴中部增加了悬挂轴瓦。由于挂瓦装置位于箱内,且挂轴瓦部分密封不严,材料容易进入挂瓦,磨损挂瓦和连接轴。使用一段时间后,材料进入连接座的注油管,轴瓦无法润滑,轴瓦和连接轴磨损加快,吊瓦更换频率高,维护成本高,影响回转窑系统的连续稳定生产,成为原料系统和回转窑系统稳定平稳运行的瓶颈问题。针对上述问题,对原有加湿器进行了研究和改造,具体如下:
1、改造设计方案:
(1)取消加湿器螺旋轴连接处的悬挂装置;
(2)加湿箱体缩短2.4m,剩余箱体长4.95M;
(3)缩短加湿器螺杆轴,将加湿器出料端螺杆轴连接端缩短约2.2米,与加湿器进料端螺杆轴45°角焊接,调整同心度,并在焊接位置加加强筋;
(4)改造后的加湿器进料端传动部分采用原轴承座和开式齿轮;
(5)根据现场情况,改变双轴加湿机进料端溜槽的角度。
2、加湿器改造技术要求:
(1)主轴从中间和悬挂轴承之间的连接处到两端切割1100mm(取决于螺旋叶片的位置),要求同轴度控制在0.05以内;
(2)箱体从中间切割2400mm左右,切割后对接、调整、焊接、加固;
(3)框架从中间切割约2400mm,在切割过程中进行错位切割。切割后,进行对接、调整、终焊接,并与肋板加固;
(4)双轴加湿机进料槽的位置根据现场实际情况确定,并在进料槽内加尼龙衬板;
(5)整体安装完成后,进行试运行,设备运行平稳,螺旋叶片及箱体无划伤,满足设备相关运行要求。
3、实施后的效果:
改造后的双轴加湿器具有以下优点:
(1)改造后,双轴加湿器空载调试1小时,设备运行平稳。焊接后,双轴强度满足设备运行要求。
(2)改造完成以来,改造后的加湿器已满负荷运行28个月,无设备故障,满足现有生产需要,满足改造目的和要求。
(3)解决了原有双轴加湿机悬挂易损坏,影响回转窑稳定生产的瓶颈问题。
(4)为全厂两台回转窑的生产和效率提供了设备保障。
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